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德國BURKERT電磁閥安全正常運(yùn)行方式
泄漏:在設(shè)備正常工作壓力下,閥瓣與閥座密封面之間發(fā)生超過允許程度的滲漏。其原因有:閥瓣與閥座密封面之間有臟物。可使用提升扳手將閥開啟 幾次,把臟物沖去;密封面損傷。應(yīng)根據(jù)損傷程度,采用研磨或車削后研磨的方法加以修復(fù);閥桿彎曲、傾斜或杠桿與支點(diǎn)偏斜,使閥芯與閥瓣錯位。 應(yīng)重新裝配或更換;彈簧彈性降低或失去彈性。應(yīng)采取更換彈簧、重新調(diào)整開啟壓力等措施。
到規(guī)定壓力時不開啟:造成這種情況的原因是定壓不準(zhǔn)。應(yīng)重新調(diào)整彈簧的壓縮量或重錘的位置;閥瓣與閥座粘住。應(yīng)定期對安全閥作手動放氣或放水 試驗;杠桿式安全閥的杠桿被卡住或重錘被移動。應(yīng)重新調(diào)整重錘位置并使杠桿運(yùn)動自如。排氣后壓力繼續(xù)上升:這主要是因為選用的安全閥排量小于設(shè)備的安全泄放量,應(yīng)重新選用合適的安全閥;閥桿中線不正或彈簧生銹,使閥瓣不能開到 應(yīng)有的高度,應(yīng)重新裝配閥桿或更換彈簧;排氣管截有不夠,應(yīng)采取符合安全排放面積的排氣管。德國BURKERT電磁閥安全正常運(yùn)行方式
德國BURKERT電磁閥對于粘接焊劑的高溫性能影響較明顯的合金劑成分主要有:錳鐵、硅鐵、碳化硼、鉻鐵、鉬鐵等。由于考慮的因子太多會使得試驗方 案難以確定,造成數(shù)學(xué)模型的難以建立,因此本課題的優(yōu)化因子依次為:Z1鉻鐵、Z2錳鐵、Z3碳化硼,根據(jù)因子編碼,可以得到編碼表和試驗數(shù)據(jù)表研制焊劑堆焊的3組試樣(9個試塊)中的zui大擦傷深度為H2=1873.3μm,所以擦深比=H2/S=4683.5(μm/m),(擦傷行程S=0.4m)可見在470℃、 6104Pa的比壓下,研制焊劑堆焊層的抗擦傷性能要優(yōu)于137號焊劑堆焊層。
德國BURKERT電磁閥對于工作在高溫高壓條件下的閥門,其密封面的工作條件相當(dāng)惡劣,因此對于密封面的性能有較高的要求,長期以來,國內(nèi)外普遍使 用價格貴重的鈷鉻鎢作為堆焊閥門密封面的材料,為了降低成本,解決堆焊時裂紋問題以及改善德國BURKERT電磁閥閥門密封面機(jī)械加工性能,近年來國內(nèi)研制開發(fā)了一系列埋弧自動堆焊用高合金粘結(jié)焊劑,如137號粘結(jié)焊劑,由于其性能良好,價格適中,所以在高溫高壓閥門生產(chǎn)中已得到廣泛的應(yīng)用。
德國BURKERT電磁閥安全正常運(yùn)行方式為了提高閥門密封面堆焊后的高溫性能,本文通過優(yōu)化設(shè)計的方法研制了一種新型粘接焊劑,該焊劑解決了137號粘接焊劑堆焊層存在著高溫時硬度下降 較大的問題,提高了堆焊層高溫硬度保持率,改善了高溫性能。